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简要描述:临海市钛材清洗污水处理设备膜蒸馏技术是传统热蒸发过程与膜分离技术相结合的新型分离技术,其原理是在疏水性微孔膜的拦截作用下,阻止废液以液体形式穿透膜孔,仅以挥发组分在膜两侧蒸汽压差的推动下穿透膜孔,而非挥发组分则被拦截,最终实现混合物的分离和提纯,具有浓缩倍数高、能耗低等(使用30~70℃的低品热源)特点。
临海市钛材清洗污水处理设备
巨大,运行成本非常高。膜分离法使用选择性透过膜作为过滤介质,以压力差、电势差、渗透压等作为驱动力,实现含盐废水的浓缩,常见的膜分离工艺有微滤、超滤、反渗透、电渗析等。对于膜技术,目前存在的主要问题是膜元件成本高、膜污染及清洗等问题。
膜蒸馏技术是传统热蒸发过程与膜分离技术相结合的新型分离技术,其原理是在疏水性微孔膜的拦截作用下,阻止废液以液体形式穿透膜孔,仅以挥发组分在膜两侧蒸汽压差的推动下穿透膜孔,而非挥发组分则被拦截,最终实现混合物的分离和提纯,具有浓缩倍数高、能耗低等(使用30~70℃的低品热源)特点。在常见的膜蒸馏技术中,真空膜蒸馏技术(vacuum membrane distillation,VMD)是利用真空泵使膜的透
二阶段是产氢产乙酸阶段,溶解性小分子有机物降解为乙酸、甲酸和丙酸等脂肪酸,由于水解阶段和产酸阶段混合在一起,因此难于分开。脂肪酸和溶解化合物在此阶段被分解成氢、胶、碳酸盐、二氧化碳、氮气、甲烷和氨气、在此阶段,活跃的产氢产甲烷细菌使废水中氨态氮浓度上升,直接导致了废水整体的氧化还原电位下降,pH值上升,为下程中产甲烧菌的正常生产创造了条件。此阶段的参与反应的主要微生物是水解产酸细菌。
最后一个阶段是产甲烷阶段,产甲烷菌把上一阶段生成的乙酸等转化为甲烷,同时合成新的细胞质,并最终完成厌氧生物处理。
2、已进行的酒精废水处理工程和研究进展情况
四川某公司酒精生产采用玉米、木薯红薯等多原料品种进行生产,该厂酒精废水的产生来源来自粗塔塔底的蒸馏残物物(高浓度有机废水一酒精废糟液)。精溜塔塔底的蒸溜残留物(中浓度有机废水)和生产过程的洗涤水等,其中酒精废糟液是生产过程的重点污染源。原UASB污水处理系统由于各种原因长期不能正常运行。因此,重新进行高浓度废水处理工程建设,采用EGSB厌氧处理系统对废水进行处理,同时保留原UASB处理系统。
该公司酒精废水处理能力为1700m3/d。废水经过处理,当水质达到或优于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的酒精行业一级排放标准后排入暇江。废水首入絮凝沉淀罐,通过加入絮凝剂和助凝剂在混凝沉淀池进行沉淀,沉淀后的废水再
理光伏废水进行初步研究,通过实验探讨不同因素的变化对处理效果的影响,以寻找最佳处理条件,为Fenton氧化法处理光伏废水的实际应用提供重要依据。
1、实验部分
1.1 试剂和废水
27%的双氧水,FeSO4•7H2O固体,1:3的H2SO4溶液,3mol/L的NaOH溶液,2‰的PAM溶液;废水取自某光伏企业的全混合液废水,CODCr为4200mg/L,pH值约为5。
1.2 实验方法
取200mL水样置于300mL磨口锥形瓶中,通过H2SO4溶液和NaOH溶液将水样调整至适宜的pH值,再加入一定量的双氧水和后,锥形瓶加塞后摇匀,放入振动器中反应一定的时间后;取出后再将pH值调整至8,并加入2‰的PAM溶液反应后,静置沉降一定时
的结果如表2所示,分析可知对光伏废水CODCr去除率的影响的大小分别为D>C>A>B,即H2O2用量用量>pH值>反应时间,其中是H2O2用量是影响处理效果的最大的影响因素。通过上述实验初步确定的实验条件组合为:双氧水的用量是5.39mL,的用量为3.27g,pH=2.5,反应时间为0.5h。
2.2 单因素试验
2.2.1 pH值
pH值对Fenton氧化体系影响较大,pH值过高或过低都不利于•OH的产生,查阅各类文献资料表明较适应的pH值范围是2-4。
除pH值外,保证其他三个反应条件不变的情况进行试验研究,pH值分别调整为2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8,双氧水的用量是2.69mL,的用量为2.18g,反应时间1h后,分别取样测CODCr值,以计算CODCr去除率,实验结果见图1
间后,取上清液测CODCr,并通过仪器采用微回流比色法测测定CODCr,从而计算出Fenton氧化法对光伏废水CODCr的去除效率。
2、结果与讨论
2.1 正交试验
Fenton氧化法在酸性条件下H2O2被Fe2+或Fe3+催化分解,产生高活性的•OH和•O2H,具有较强的氧化性,进而氧化废水中的有机物,以达到处理废水的目的。不同的废水成分不同,因此最佳的反应的条件也不相同,废水的实际处理过程中需先通过试验来确定最佳的反应条件,综合考虑Fenton氧化法处理光伏废水的各因素影响,确定影响处理效果的因素主要有四个,分别是:pH值,反应时间、H2
进入酸化池,让废水中的悬浮物充分沉降,并让废水在酸化池内完成大分子变成小分子的过程,使废水处于偏酸性状态。酸化池的出水进入中和池,将废水pH值调整到7.5左右后再进入生化处理单元。
采用EGSB与UASB相结合,EGSB对悬浮物不敏感作一级厌氧,UASB作二级厌氧。中和池的出水进入EGSB反应器,通过厌氧菌的作用去除废水中大部分污染物。出水自流进入UASB,UASB出水进入SBR氧化池,进一步去除废水中的污染物,SBR氧化池的出水经二沉池沉淀后上清液进入脱色塔处理,再进新建的人工湿地做深度处理后达标,其中750m3/d废水处理后回用,其余经过处理的废水外排入眠江。絮凝沉淀池沉淀污泥排入污泥浓缩池,与从两套系统的厌氧部分的剩余污泥混合通过重力作用沉淀后,沉淀污泥进入压滤机脱水后外运做堆肥,压滤临海市钛材清洗污水处理设备 产生的上清液回流进入混凝沉淀池。
3、乙醇废水处理现场调研及技术研究
威远县某酒业有限公司以木薯为主要原料生产食用乙醇,其生产能力30000m3/a,生产天数为33
过侧维持负压状态,从而增加膜两侧的蒸气压差以提高膜通量,与其他膜蒸馏技术相比,具有膜通量高、温度极化程度低等显著优点,近年来得到了研究人员的广泛关注。Mericq等采用VMD技术对反渗透处理后的海水浓缩液进行进一步浓缩,实验结果表明,当透过侧压力为6000Pa、温度为50℃、雷诺数为4000、进水含盐量为64~300g/L时,膜通量可达7~17L/(m2•h),VMD工艺可将反渗透处理后的海水浓缩液的体积减少81.9%。刘宇程等采用VMD技术处理经湿式氧化后的页岩气压裂返排液,结果表明,当进水COD为299mg/L、NaCl浓度为67870mg/L时,在操作条件为料液温度70℃、真空度0.085MPa、运行时间为90min情况下,出水NaCl含量仅为1.17mg/L,出水COD降至93.2mg/L。Wen等应用VMD技术处理低放射性废水,实验结果表明,当进水含盐量高达80g/L时,VMD工艺对Cs(Ⅰ)、Sr(Ⅱ)和Co(Ⅱ)的去污因子可分别达到6000、3700和8300。游文婷等采用VMD工艺对硫酸钠和氯化钙模拟废水进行了处理研究,实验选用聚四氟乙烯平板膜作为膜组件,结果表明:随着进水温度的升高、冷侧压强的减小,通量随之增大,VMD工艺的截留率均达到了99.99%以上。另外,随着膜材料和疏水膜制造工艺的不断发展,在保证较高膜通量的前提下,可有效降低膜污染问题,提高VMD工艺的稳定性和可靠性。
因此,对于高含盐工业废水,如油气田产出水、炼化废水等须回用或外排的高盐废水,真空膜蒸馏技术是一个较好的选