公司产品系列
Product range咨询热线:
014-77558505Articles
简要描述:淮安涂装污水生活废水处理池设备咨询报价现行城市污水处理工艺有传统活性污泥法、SBR工艺、AB工艺、A/O工艺、A2/O工艺、氧化沟等,都能达到较好的处理效果,有机物污染得到了遏制,但氮、磷超标排放使中国66.2%的主要水体污染很严重,导致富营养化问题日益严重、更加普遍。
淮安涂装污水生活废水处理池设备咨询报价氮磷可依靠微生物的新陈代谢作用在适宜的环境条件下被脱除。传统生物脱氮主要通过氨化、硝化和反硝化过程,使氮素最终以N2形式排入大气。在厌氧或好氧条件下,细菌、真菌和放线菌将有机氮化合物转化为氨氮的过程为氨化;好氧条件下氨氮在氨氧化细菌(AOB)作用下氧化为亚硝酸盐,然后进一步被亚硝酸氧化菌(NOB)氧化为硝酸盐的过程为硝化。硝化细菌均是化能自养型,生长极其缓慢,平均世代时间在10h以上,且易受pH、温度等外界条件的影响。参与污水硝化过程的细菌主要为亚硝化单胞菌(Nitrosomonas)和硝化菌属(Nitrobacter),完整的硝化氮素过程为NH4+-N→NH2OH→NO2--N→NO3--N;缺氧条件下硝酸盐在反硝化细菌的作用下转变为N2,完整的反硝化氮素反应包括以下几个过程:NO3--N→NO2--N→NO→N2O→N2,反硝化细菌分属于假单胞菌属(Pseudomonaceae)、产碱杆菌属(Caicaiigenes)、芽孢杆菌属(Bacillus)等50多个属。氨化、硝化和反硝化氮代谢的过程需要多种酶系参与,编码这些酶的基因可作为相应的功能基因,其中反硝化相关基因所占比例最高,达80.81%,其次是氨化(12.78%)和硝化(4.38%)〔10〕。随着对微生物脱氮认识的深入,发现了自养反硝化、异养硝化、好氧反硝化和聚磷菌反硝化等,特征和影响,这些丰富了生物脱氮理论和生物脱氮工艺的发展。
2、污水处理脱氮除磷工艺的研究进展
2.1 脱氮的依据
氨化、硝化和反硝化等脱氮方式是属于生物脱氮法,在污水处理时经常会用到。氨化方式实现脱氮是在氨化菌的作用下,把有机氮化物转化成了氨氮,以此来实现了脱氮。硝化方式实现脱氮是利用了硝化细菌,反硝化方式实现脱氮是利用了反硝化细菌,把产生的含氮化合物转化为气态,并且是在缺氧条件下进行的。同化方式来实现脱氮是把含氮化合物转变为了微生物的组成部分。生物脱氮法是经常用到的一种脱氮技术,尤其是在传统脱氮技术中。成本较高并且工艺比较复杂的化学脱氮法则很少被应用到污水处理中。
2.2 氧化沟工艺
氧化沟是一种稳定去除氨氮的处理方式,目前各国广泛使用。该方法具有两种类型反应器的特征:混合型和推式。封闭循环罐对污水具有良好的氮和磷去除效果。氧化沟工艺简化了预处理,去除了有机物和氮磷化合物。同时,氧化沟对高浓度工业废水具有良好的稀释能力,可以承受水质和水量的冲击负荷。由于推流的特性,水流方向可以形成溶解氧浓度梯度,以形成好氧、缺氧和厌氧条件,从而更好地实现氮和磷的去除效果。
2.3 微压内循环多生物相处理技术
微压内循环多生物相生物处理技术是一种新型污水处理技术,实现在同一反应器内形成厌氧区、缺氧区、好氧区并存,多生物相协同生长的微压内循环多生物相反应器(MPR),为多种脱氮机制提供稳定各自适宜的环境,节省了硝化液回流设备的同时,减少了污泥回流量;反应器内溶解氧梯度的变化,解决了脱氮除磷的泥龄矛盾问题。常温条件下,MPR反应器利用短程同时硝化反硝化脱氮,低温条件下,利用全程硝化反硝化脱氮。通过对微压内循环反应器和传统推流式反应器的初步调试,发现由于微压内循环反应器的内部特殊结构以及曝气方式可以有效解决传统推流式反应器存在的泡沫堆积问题。基于微压内循环多生物相处理技术,通过改变反应器内部增设半包围导流板设计出微压竖向双循环反应器,经过小试实验研究,得出结论:双循环反应器对有机物、氮磷的去除优于传统SBR,内部微生物种类丰富,相同运行条件下具有节能降耗的优势。微压内循环多生物相反应器可以有效地去除城市污水中的有机物、氮、磷,其出水水质远远优于传统的城市污水处理方法。这些水可以作为多种水源,如冷却、绿化、景观用水等,甚至可以通过进一步深度处理,可以作为饮用水的补充水源。这样,城市污水不但不会污染环境,反而会解决我国日益严重的水资源短缺问题,有效的为城市提供二次水源。
某精细化工企业,年产3万t配方型水质稳定剂,生产方式为间歇式小批量生产,每生产一反应釜化学品后,都需对反应釜进行清洗,清洗污水水量每天18~22m3。原主要以有机聚合物一类的产品为主,其生化性较好。企业采用调节池-厌氧-好氧生化处理-沉淀处理的短流程处理工艺,自建有污水处理设施,出水满足园区接受标准DB12/356-2008(COD≤500mg•L-1,NH3-N≤35mg.L-1,总磷≤3mg•L-1)。随着企业业务发展,开始生产杀生剂和消毒剂,且产量逐年增加,其中含异噻唑啉酮衍生物的杀生剂占比达40%以上。为解决杀生剂污水对生化处理系统的严重冲击,经过研究,在原有污水处理工艺的基础上,采用微波装置对杀生剂污水进行预处理,再进入原污水处理设施。经过微波法预处理,降低了杀生剂污水中杀生剂的活性物组分含量,消除了杀生剂对生化处理系统的影响,可生化性提升。经改造,污水处理设施运行稳定,出水优于园区接受标准。
1、污水处理设施存在的问题及原因分析
1.1 污水处理设施存在的问题
1.1.1 现有污水处理设施工艺流程
为处理生产污水(污水水量每天18~22m3),企业采用污水调节罐-厌氧池-好氧池-沉淀池处理工艺自建有污水处理设施。
污水处理工艺流程中,生产污水进入污水调节罐,用NaOH或H2SO4调节pH至7.5~8.2后,泵入厌氧池进行厌氧生物处理,经厌氧充分生化处理后的出水泵入好氧池,进行好氧生物处理。经生化处理的出水进入沉淀池,通过投加PAC进行化学除磷,根据出水磷酸盐残留浓度调节加入量,出水达到园区接受标准后进入清水罐,沉淀池污泥用板框压滤机脱水后,干泥外送处理,压滤机滤液泵回污水储水罐。
1.1.2 现有污水处理设施出现的问题
2017年开始,污水处理设施出现运行不稳定,好氧池表面经常出现大量悬浮污泥,液面浮渣疏松稀薄,颜色灰暗。出水COD、NH3-N、总磷频繁超标。
污泥沉降比SV为8%,显示其沉降性不好,微生物处理能力不足,出水水质恶化,COD峰值880mg•L-1,NH3-N峰值59mg•L-1总磷峰值4.5mg•L-1,严重超标导致无法外排。
1.2 原因分析
根据污水处理设施运行状况及生化处理系统运行参数情况,经调研,2017年前后生产状况的变化,2017年初企业在生产聚合物的基础上,开始增加生产异噻唑啉酮衍生物为主的杀生剂和消毒剂,生产污水中开始含有较高浓度的异噻唑啉酮衍生物成分。初步判断杀生剂是导致污水处理系统无法正常运行的主要原因。因此,对聚合物生产污水、杀生剂生产污水和混合污水中的杀生剂含量及可生化性进行分析,并将杀生剂生产污水隔离,只将聚合物生产污水进入污水处理系统进行处理,以确定上述判断。
淮安涂装污水生活废水处理池设备咨询报价杀生剂生产污水中杀生剂活性组分2-甲基4-异噻唑啉-3-酮(MI)和5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(CMI)含量达19~21mg•L-1;有机聚合物生产污水中不含有杀生剂成分;混合污水中杀生剂活性物含量<0.5mg•L-1时,污水处理系统出水水质可以稳定达到综合排放标准三级,满足园区污水接受标准。
经水质分析及单独对聚合物生产污水进行处理,可以断定,杀生剂的高浓度进入是导致污水处理系统无法运行的主要原因。杀生剂短时间大量进入污水处理设施,杀灭了污水处理微生物,使生化处理系统失活,最终导致污水处理系统无法正常运行。
2、实验部分
2.1 实验方法
以杀生剂生产污水为研究对象,采用微波处理小型实验装置进行处理,检测实验前后水中的活性物含量变化,确定出对杀生剂消解的最佳条件。并在此条件下对三种污水实验前后的可生化性变化进行实验研究。
处理效果用消解后活性物含量表征。活性物含量测试按HG/T3657-2008标准进行测定。
可生化性用BOD5/CODcr表征,CODcr测试按哈希USEPA消解比色法,BOD5,测试按哈希稀释水法。