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简要描述:宿迁制药行业污水处理一体化废水净化设备在乳液聚合丁苯橡胶装置的废水池中,在单体回收以及凝聚单元废水池中的COD含量较高,这是因为废水中含有大量的苯乙烯,致使废水中COD含量升高。
宿迁制药行业污水处理一体化废水净化设备
高盐废水的成分复杂、污染物较多,若不经处理直接排放,对人体健康及周围环境将造成极大危害。目前,处理处理高盐废水的主要方法有院电化学、膜分离技术、蒸发法及离子交换技术、生物法以及不同耦合技术。电渗析耦合反渗透(ED-RO)技术在占地、投资和能耗等方面具有巨大优势,将其用于对高盐废水的处理,符合当前化工企业实现野清洁生产冶的需求。
笔者在辽宁葫芦岛某化工厂原有生化处理工艺的基础上,采用以高效电渗析装置为核心的ED-RO工艺,开发适用于化工行业高盐水的资源化回收利用新技术,以期为实现化工行业野清洁生产冶提供参考。
1、实验部分
实验所用原水为氯醇法环氧丙烷装置工艺出水,pH为6.5,含盐量约为51.2g/L,盐型为氯化钠,钙离子、镁离子、悬浮物含量分别为46.49、6.62、225.4mg/L。
本研究预处理系统采用管式微滤膜(TMF)与树脂吸附技术。TMF选用美国POREX公司生产的MME3005601VP管式微滤膜膜装置,膜元件数量为24支,总膜面积3.36m2,过滤孔径0.05μm;树脂采用天津允开001×7型弱酸性阳离子交换树脂,装置尺寸D300mm×1650mm,树脂填充量60L。电渗析装置为两级,选用钛涂钌电极,隔板厚度1mm,日本astom单价离子膜,每级膜面积均为30m2,极室与浓缩室均配有在线pH仪,控制加酸计量泵,维持其正常pH范围;反渗透装置选用陶氏反渗透膜SW30HRLE-4040,6芯一级串联排列,采用南方泵业轻型立式多级离心泵CDLF1-36为反渗透进水泵
与二级电渗析相比,一级电渗析处理难度较低,因此重点分析二级电渗析出水水质。由图2可知,随着电压的升高,二级电渗析浓缩液含盐量和硬度逐渐增高,脱盐水含盐量逐渐降低。这主要是因为随着电压升高,电场力增加,离子迁移速率提高,浓缩液含盐量逐渐上升,但随着电压升高,浓缩液含盐量的增幅逐渐减低,原因主要有三院一是随着电压的升高,稳定电流逐渐升高,各室的产热反应上升;二是随着浓缩液和脱盐水含盐量差逐渐加大,ED膜的渗透压逐渐升高,电场力需要克服的阻力提高,电迁移效果减弱;三是随着ED膜两侧的渗透压差增大,存在部分水迁移至浓室现象。单价离子膜对于二价离子无法实现截留,导致二级浓缩液中钙镁含量(相应提高。综合考虑,当电压达到50V时,为最佳实验操作条件,二级电渗析浓室盐质量浓度达到185.32g/L,钙、镁质量浓度分别为74.87、4.2μg/L,悬浮物质量浓度为0.73mg/L,通过补加氯化钠,达到企业一级精制盐水标准,可用于氯碱工业;一级电渗析淡水盐质量浓度为24.8g/L。
在乳液聚合丁苯橡胶装置生产过程中,使用过氧化氢对孟烷氧化剂-磷酸钾电解质体系,虽然生产效率比较高,但是其排放的废水中含有大量的磷物质,而且对其处理要求较高。磷酸钾是低温乳液聚合反应较为主要的电解质,有利于提升反应质量和效果,但是在反应结束之后会随着废水排放到总废水池中,导致废水总磷含量上升,超过国家标准。
宿迁制药行业污水处理一体化废水净化设备
2.3 废水COD影响因素
在乳液聚合丁苯橡胶装置的废水池中,在单体回收以及凝聚单元废水池中的COD含量较高,这是因为废水中含有大量的苯乙烯,致使废水中COD含量升高。
2.4 废水电导率影响因素
在生产过程中,会在装置中添加几十种助剂,且其中含有大量的钾、钠等离子,导致废水电导率增高,严重影响了水体中微生物的正常生长。为有效控制废水电导率,需要减少对助剂的使用量,尤其是钾皂、氢氧化钾等应用量较大的助剂。
3、废水达标控制措施
3.1 应用新型环保助剂,降低废水总氮含量
随着科学技术的逐步发展,环保型的絮凝剂EEDC逐渐在丁苯橡胶装置生产过程中得到广泛应用,有效降低了废水中总氮的含量,逐渐达到了排放标准。在EEDC中含有大量的环氧氯丙烷以及二甲胺共聚物,没有CN-物质,容易被氧化分解,所以极大程度上降低了废水中总氮的含量。其中,EEDC絮凝剂在凝聚单元的应用