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简要描述:天长热轧滤液池污水一体化处理设备工艺指导 邢台市某钢铁厂热轧废水经稀土磁盘分离处理后,对其中的热轧污泥进行磁力压榨时会产生一部分处理难度大、含有高浓度悬浮固体的废水。为此,本研究以该部分废水为原水,在混凝沉淀处理工艺的基础上,通过烧杯试验筛选出经济适用的絮凝剂,进而指导实际生产运行,使经絮凝沉淀处理的废水经过调节池后满足回用要求。研究取得了满意的试验指标,有效降低了生产成本,具有一定的经济效益和环
天长热轧滤液池污水一体化处理设备工艺指导 邢台市某钢铁厂热轧废水经稀土磁盘分离处理后,对其中的热轧污泥进行磁力压榨时会产生一部分处理难度大、含有高浓度悬浮固体的废水。为此,本研究以该部分废水为原水,在混凝沉淀处理工艺的基础上,通过烧杯试验筛选出经济适用的絮凝剂,进而指导实际生产运行,使经絮凝沉淀处理的废水经过调节池后满足回用要求。研究取得了满意的试验指标,有效降低了生产成本,具有一定的经济效益和环境效益。
浊度仪2100P,哈希DR5000型紫外分光光度计,J6-IA型六联搅拌器,pH值计。
2、试验方法
2.1 絮凝试验方法
取500mL滤液池废水水样置于烧杯中,加入一定量絮凝剂,置于六联搅拌器上,在120r/min转速条件下搅拌1min;在40r/min转速条件下,慢速搅拌2min为一个搅拌周期,搅拌完成后静置30min,取上清液测定SS浓度和浊度。
2.2 絮凝剂投加方案
研究中主要采用的絮凝剂为PAM和PAC,且按投加步骤的不同将絮凝剂投加方案分为4种:
①方案1:加2mLPAC搅拌一个周期后,静置30min;
②方案2:加2mLPAM搅拌一个周期后,静置30min;
③方案3:加1mLPAM搅拌一个周期后,再加1mLPAC搅拌一个周期后静置30min,
④方案4:加1mLPAC搅拌一个周期后,再加1mLPAM搅拌一个周期后静置30min。
天长热轧滤液池污水一体化处理设备工艺指导 通过对比试验以确定最佳的投加方案。
,第3种絮凝剂投加方案对SS和浊度的去除,而且PAC和PAM的复配使用及不同的投加顺序对SS浓度及浊度的影响也比较大;这主要是因为PAC在水中发生水解,生成以Al13即Al13O4(OH)24(H2O)7+12为最佳絮凝形态的多核形态Alb等,通过静电中和、黏附架桥作用和絮体的网捕作用,使废水中的SS分离去除;PAM则是通过其具有较高的电荷密度和达到106数量级的高分子链,有很强的静电中和、黏附架桥作用,有利于对悬浮物的吸附与沉降,因此,其对浊度有较高的去除率;PAC在水溶态的单元分子量约为数百到数千,它的分子量和粒度大小及絮凝架桥能力仍比有机絮凝剂差很多,而且PAC和SS絮凝后产生的絮体比较细小,在先投加PAC的情况下,再投加PAM时,PAC和SS形成的絮体会附着在PAM的活性点位上,在一定程度上影响PAM的絮凝效果,所以先投加PAM的情况会优于先投加PAC的情况;由此得出,方案3为絮凝剂的最佳投加方案。
当PAM的投药量为1.2mL/L时,絮凝;随着投药量增大(>1.2mL/L),PAM的絮凝效果不理想,SS和浊度的去除效果反而降低,其原因在于PAM依靠吸附架桥作用形成絮体,但当絮凝剂投加量过大时,PAM分子缠附在SS表面,造成有效吸附能力的活性点位减少,从而影响PAM的吸附架桥作用,进而导致絮凝过程受阻,SS及浊度的去除效果降低;因此,PAM的最佳投加量为1.2mL/L,此时上清液中残余的SS浓度为27mg/L,残余的浊度为15.3NTU。
3.3 PAC投加量对SS及浊度去除效果的影响
各取500mL废水置于0631个烧杯中,先各加入0.6mLPAM絮凝剂,置于搅拌器上搅拌一个周期,再分别添加0.4、0.8、1.2、1.6、2.0mLPAC絮凝剂,再搅拌处理一个周期后静置30min,然后对上清液的SS、浊度进行测定,
当PAC的投加量为3.2mL/L时,上清液中残余的SS浓度及浊度基本趋于平衡,随着PAC投加量的增加,水质变化不大;而且随着PAC投加量的增加,处理成本增加,沉降速度变慢,而且容易对环境造成二次污染;因此从实际运行出发,选用3.2mL/L为PAC的最佳投加量。