产品中心/ PRODUCTS

我的位置:首页  >  产品中心  >    >  一体化污水处理设备  >  新沂市焦化污水处理一体化设备省时省力

新沂市焦化污水处理一体化设备省时省力

  • 产品型号:
  • 更新时间:2024-03-22

简要描述:新沂市焦化污水处理一体化设备省时省力废水处理系统来水剩余氨水包括配煤水分、炼焦化合水、粗苯分离水、地坪扫水等,在冷凝工段,与焦油分离后,经过剩余氨水罐沉淀、除焦油器除油、蒸氨塔除油后,蒸氨废水中矿物油一般能满足A/O2工艺处理要求。

产品详情

新沂市焦化污水处理一体化设备省时省力  迁安中化煤化工有限责任公司(简称迁安中化公司)建有6座55孔JN60-82型焦炉,年产焦炭330万t,拥有两段焦化废水处理系统,其中Ⅰ段焦化废水处理系统是其中4座焦炉的配套设计,采用活性污泥法的A/O2工艺,废水处理量为70m3/h。该工艺2004年投入使用后,出水COD、NH3-N指标经常波动,且运行费用偏高,不能适应当前越来越高的环保要求和公司经营理念。因此迁安中化公司对进水水质、A/O2工艺指标控制等进行了优化,实现了A/O2工艺的稳定、高效、节约运行。现对A/O2工艺的优化作一介绍。

 2、影响A/O2工艺运行的进水水质因素及优化

  对A/O2工艺运行来说,进水水质的管控尤为重要。A/O2工艺属于活性污泥法废水处理工艺,活性污泥对有害物质有一定的承受限度,超过这个限度,活性污泥就会被抑制,进而影响废水处理效率。A/O2工艺入曝气池污水中有害物质的质量浓度要求为:硫氰酸铵<22mg/L、矿物油<50mg/L、硫化物<50mg/L。

  2.1 硫氰酸铵

  硫氰酸铵本身有毒,在废水处理系统内分解时,化学需氧量较高,会产生有毒气体,对活性污泥影响较大。生产运行实践证明,A/O2工艺进水中硫氰酸铵质量浓度达到1.5g/L以上时,A/O2系统会受到较大程度的影响,因此需要尽可能降低进水硫氰酸铵浓度。

  焦化厂产生硫氰酸铵最多的工艺是采用HPF的脱硫工段,在脱硫过程中产生硫氰酸铵副盐,脱硫液中硫氰酸铵质量浓度一般在150g/L左右,以如此高的浓度进入A/O2系统,会对废水处理系统造成冲击,生产运行中,应严禁脱硫液进入A/O2工艺处理系统。因此在生产操作中需做好以下几点:

  (1)控制脱硫系统的煤气夹带水进入脱硫系统。

  (2)将脱硫系统发生事故时的收集入脱硫系统。

  (3)将雨季脱硫区域的积水及日常脱硫区域的地坪扫水收集入脱硫系统。

新沂市焦化污水处理一体化设备省时省力

  废水处理系统来水剩余氨水包括配煤水分、炼焦化合水、粗苯分离水、地坪扫水等,在冷凝工段,与焦油分离后,经过剩余氨水罐沉淀、除焦油器除油、蒸氨塔除油后,蒸氨废水中矿物油一般能满足A/O2工艺处理要求。

  A/O2工艺进水中矿物油含量高,一般是粗苯系统洗油进入冷凝工段造成的。洗油密度在1.03×103kg/m3~1.06×103kg/m3,与剩余氨水密度相差不大,进入剩余氨水系统后,不容易实现分离,会造成进入生化系统的废水矿物油含量超标,进而影响生化运行。

  洗油进入剩余氨水造成生化进水矿物油含量超标的原因有以下几种:

  (1)粗苯系统洗油打入冷凝工段。为了降低洗油对生化系统的影响,粗苯系统的洗油应尽可能不打入冷凝工段。洗油必须打入冷凝工段时,应采用少量、多次的方法。

  (2)终冷塔阻力高,使用洗油冲洗终冷塔后,废油打入冷凝工段。

  生化进水矿物油质量浓度一般要求小于50mg/L[2],实际运行中,控制矿物油质量浓度小于250mg/L,以保证生化系统能正常运行。

  2.3 硫化物

  废水处理A/O2工艺进水中硫化物含量高时,A池水面出现硫泡沫,好氧池污泥中出现淡黄色小颗粒、污泥松散,降解COD能力差。

  若脱硫运行效果不好,脱硫塔后煤气中硫化氢含量较高,煤气中的硫化物在终冷塔、粗苯分离水中富集,进入冷凝工段,最终造成生化进水硫化物超标。因此脱硫工段的稳定运行,对降低生化进水硫化物含量是有利的。

  A/O2工艺进水硫化物质量浓度一般要求小于50mg/L,生产实践证明,蒸氨废水硫化物质量浓度小于90mg/L时,对生化运行不会造成影响。当蒸氨废水硫化物质量浓度大于90mg/L时,根据蒸氨废水量及硫化物浓度,在生化系统气浮池进水口投加相应量的,能消除硫化物超标的影响。硫化物去除反应为S2-+FeSO4=FeS↓+SO42-。

  2.4 NH3-N

  在废水生物处理中,一般按BOD(55日生化需氧量)计算氮的需要量,若按BOD5与NH3-N质量浓度之比为100∶5来调节NH3-N浓度,则能满足微生物对氮的要求。但是实际运行中,不方便检测BOD5,根据进水COD浓度调节进水NH3-N浓度也是可行的。经过化验,A/O2工艺进水BOD5占COD的34%~36%,结合生产运行,按进水COD与NH3-N质量浓度之比为(40~60)∶1来调节NH3-N浓度,能满足A/O2工艺运行需要,且不会因为NH3-N过高而造成废水处理费用增加。

  2.5 COD

  迁安中化公司剩余氨水COD在7000mg/L~9000mg/L,蒸氨废水COD在5000mg/L~7000mg/L,如此高的COD直接进入A/O2生化处理系统,活性污泥会受到冲击,造成污泥松散、污泥指数上升、降解COD能力下降。实践证明,对A/O2工艺来说,进水COD控制在3000mg/L~3500mg/L,有利于生化系统稳定运行。


在线咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
版权所有©2024 常州天环净化设备有限公司 All Rights Reserved   
备案号:   sitemap.xml
技术支持:   

扫码关注我们