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简要描述:舟山市100吨一体化污水处理设备安装指导各股污水分别提升至调节罐均质后,提升至高密度沉淀池,去除部分悬浮物质,再经臭氧催化氧化池通过非均相多相催化氧化作用将废水中难降解的有机物强制氧化成二氧化碳及水,实现难降解有机物的去除。同时,也将一部分难降解有机物通过氧化断链作用转化为可生物降解的有机物。
舟山市100吨一体化污水处理设备安装指导目前,国内餐厨垃圾主要以“筛分+制浆+除砂+提油+厌氧发酵"的方式进行预处理,厌氧发酵产生的沼液通过“生化+膜系统"工艺处理后达标排放。与生活垃圾渗滤液的主流处理工艺“预处理+厌氧+AO(生化)+深度膜"相比,二者有着较为明显的相似点,即均需要通过“生化+膜处理"的方法对污水进行处理。但由于餐厨废水的含油量高,单纯采用渗滤液工艺对餐厨废水原液进行处理,而不采取相应的预处理措施,则会影响原系统的稳定性,如增加AO池泡沫的产生风险、降低膜处理系统膜元件的处理效果并会对膜元件造成性损害等。本文以宁波某生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理系统协同处理少量餐厨废水的实际运行状况为依据,进一步探讨协同处理餐厨废水对常规渗滤液处理工艺(厌氧+膜生物反应器(MBR)+纳滤(NF)+反渗透(RO))运行工况的影响。
综合几个月的数据来看,系统进水的pH平均值为6.79,COD为32578mg/L,氨氮为1828mg/L,总磷为41.3mg/L,C:N:P≈788:44:1,营养物质含量满足微生物的需求,利于生化反应的进行。渗滤液处理站总体出水的pH平均值为7.09,COD为18.8mg/L,氨氮为1.9mg/L,总磷为0.16mg/L。处理站出水的水质情况均满足回用至厂内冷却循环水的需求,且处理站正常运行的情况下没有出现水质超标情况。
餐厨废水与渗滤液协同处理期间,结合渗滤液处理站进出水水质情况及设备运行情况,COD、氨氮的去除率为99.9%,总磷的去除率为99.6%。1065个月运行期间,处理站出水水质、污染物质的去除率情况均在设计要求范围内(COD≥99.9%,氨氮≥99.9%)。
2.3 系统运行情况
本处理站主体工艺为"自清洗过滤器+调节池+预处理+加温池+UASB(上流式厌氧污泥床)高效厌氧反应器+二级AO+外置式超滤+纳滤+反渗透"。膜处理系统浓液采用"二级物料膜+高压反渗透"的方式处理回用。
2.3.1 预处理部分
预处理部分主要包含过滤、混凝沉淀及加热设备。2017年7月至2018年2月协同处理餐厨废水期间,较为明显的影响是加温池内泡沫含量十分丰富,占到总池容的50%以上,并无法通过水力或投加常规消泡剂的方式去除。相比之下,本系统内AO池产生的泡沫则可以通过水力消泡或投加消泡剂的方式除去。
本系统厌氧进水前的加温方式为池底设置蒸汽加热“丰"形穿孔管道,采用蒸汽宜接喷入的方式对原水进行加热。餐厨废水COD、BOD5高,油脂类物质含量量大。油脂类物质的黏度会随加热时间的延长而变大,促进泡沫寿命的增长。采用蒸汽废水混合加热的方式会导致泡沫的大量富集。考虑到AO系统的泡沫却较易去除,原因为UASB厌氧反应器会将大部分易因加热而产生泡沫的油脂类物质分解,降低AO池内油脂类物质的含量,从而对AO池泡沫的去除产生积极的影响。
2.3.2 AO系统
系统运行过程中,进水COD保持在6000-9000mg/L,氨氮保持在1300mg/L以内。二级A0最终出水的COD小于900mg/L,氨氮小于20mg/L。COD去除率介于85%~90%,氨氮去除率为98%。从水质情况上分析,餐厨废水协同处理未对系统硝化、反硝化反应产生明显影响。
舟山市100吨一体化污水处理设备安装指导2.3.3 NF、RO系统
截至2018年2月,处理站2套NF装置的产水率分别控制在86.5%及85.8%,通量分别为11.2L/(h·m2)和11.5L(h·m2)。2套RO装置的产水率分别控制在78.2%和75.2%,通量分别为10.5L/(h·m2)和10.8L/(h·m2)。系统产水稳定,水质正常,未见餐厨废水协同处理期间对膜系统运行产生影响。
通过对渗滤液处理站各系统运行状况的分析可以看出,短期内餐厨废水与渗滤液协同处理对