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养殖场污水处理设备水质工程师实验检测

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  • 更新时间:2024-03-21

简要描述:养殖场污水处理设备水质工程师实验检测某锰矿地区近百年的矿山开采历史导致矿区出现众多环境问题,伴随锰矿的开采、洗矿、冶炼、加工过程,产生大量的工业废渣及污水,对周围地表水体造成严重污染,甚至影响到周边土壤及地下水环境安全。

产品详情

养殖场污水处理设备水质工程师实验检测

 锰矿地区的重金属污染废水包括矿坑废水、工业废水、现有无序堆放废渣的渗滤液以及尾砂库的排水。

  对于锰矿矿坑废水,拟采用集中长效治理方式进行治理,该工程在锰矿地区建设一座废水处理厂,对锰矿地区产生的矿坑废水收集后进行集中处理。

  对于现有无序堆放的废石、废渣堆产生的渗滤液和尾砂库产生的排水,应首先切断其污染来源,以达到渗滤液有效治理的目的。治理期间对于这部分废水可敷设临时管道输送至废水处理站进行治理。

  对于涉锰企业废水,经预处理达到废水处理厂进水要求后,进入废水处理厂进行处理。

  本项目处理规模为1万m3/d。

  2、设计进出水水质

  2.1 设计进水水质

  根据原水监测数据及周边地表水检测结果,同时参考同类型废水水质,确定设计进水水质如下:Mn为550mg/L,Cd为1.0mg/L,Pb为2.0mg/L,SS为160mg/L。

  2.2 出水水质

  锰矿废水处理出水要求达到《污水综合

 由表1可知,现有RO浓水经过臭氧氧化后,再经过浓水RO处理,其产水汇入现有RO产水箱,再经过现有RO处理后进行回用,RO浓水进行回收,达到水资源循环利用、节水的目的。2.2臭氧氧化臭氧氧化单元使用青岛国林臭氧设备,功率为8~10kW·h/kg,臭氧产量为15kg/h(质量浓度≥100mg/L),臭氧系统的投加控制根据接触池水流量和预先设定的臭氧投加率自动调节臭氧投加量,调节范围在10%~100%。臭氧接触池的接触时间控制为180min,保证臭氧与污水的充分接触。系统采用微孔曝气盘投加臭氧,曝气盘安装在接触池池底但高于导流墙的位置以避免气泡被引流到反应池中,在接触室中,被处理水由上向下流,而臭氧气体则由下向上反向流以达到接触效果。反应后的臭氧尾气通过加热破坏。臭氧氧化后出水COD<50mg/L。

  2.3 浓水反渗透装置

  设置1套处理水量为75m3/h的RO膜,由于进水COD高,选用陶氏品牌的宽流道抗污染反渗透膜,设计回收率为50%,膜平均通量≤11.5L/(m2·h)。每套反渗透配置90根膜组件,放置在15根6芯压力容器内,按一级一段并联排列。高压泵前设置5μm保安过滤器,在进水中添加强化阻垢剂(投加量为5mg/L)、非氧化杀菌剂、盐酸(pH调节为6.5~6.8)、还原剂(NaHSO3,防止反渗透膜氧化),分别抑制无机盐结垢、微生物污染、中和浓水中碱度、中和臭氧缓冲池中未释放的臭氧,进一步抑制结垢倾向,保护反渗透膜。

排放标准》(GB8978-1

  废水深度处理与回用是解决我国水资源短缺的一种有效方法,尤其针对用水量较大的石化企业,反渗透(RO)技术产水水质高和运行稳定等优点已成为废水回用的主流技术。但是RO必然会产生浓水,其污染物浓度是进水的几倍,其中含有大量盐分和难降解有机物,已成为RO技术发展所面临的瓶颈和难题。RO浓水的排放造成了水资源的极大浪费,因此RO浓水的回收利用具有极大的经济效益和社会效益,可以代替原水用于其他生产系统,不仅提高废水重复利用率,还起到了节约水资源和环境保护的目的。

  本研究针对山东某石化厂经过生化处理后的污水,该污水已经过了深度处理,其流程为双介质过滤器+超滤+一级RO,浓水再利用臭氧高级氧化+RO工艺进行处理,处理后的产水回用至超滤产水箱,达到循环、节约用水的目的。连续运行一段时间后,考察处理效果,并分析了系统运行的稳定性和运行成本。

  1、浓水处理工艺的可行性

  1.1 RO浓水水质

  山东省某石化厂生化出水深度处

 由表1可知,臭氧氧化对有机物去除效果明显,COD去除率为53.5%,RO产水对离子去除效果和有机物去除效果均极为显著,电导率去除率为96.2%、硬度去除率为93.5%、氯离子去除率为86.3%、COD去除率为98.0%、氨氮和浊度基本去除,RO产水指标RO进水要求。

  3.2 有机物的去除效果

  系统主要通过臭氧氧化和RO系统进行有机

  由图3可知,RO系统连续运行,为了维持一定的产水量,RO进水压力和浓水压力都有所增长,进水压力从1.05MPa上升到1.25MPa,浓水压力从0.96MPa上升到1.14MPa。但进水压力和浓水压力的压差基本稳定在0.1MPa左右,说明未出现结垢现象,造成压力上升的原因可能是因为水中有机物含量稍高造成的,但尚在允许范围内,不影响设备连续运行,当进水压力持续上升至1.5MPa后,考虑化学清洗,以恢复膜通量。

  3.3.2 经济性分析

 养殖场污水处理设备水质工程师实验检测 该工程处理浓水量为75m3/h,臭氧发生器功率为150kW,RO系统所用水泵功率为105kW,

物的去除,由于浓水水质较为复杂,定量定性分析较为困难,为了考察系统对有机物的去除效果,将浓水、臭氧氧化产水、浓水RO产水进行了GC-MS色谱分析,结果见图2。

理工艺为生化出水→双介质过滤器→UF→一级RO。该公司一级RO浓水水质:pH为8.30,碱度为11.05mmol/L,总硬度为325mg/L,浊度为1.6NTU,氯离子为1300mg/L,电导率为5660μS/cm,COD为86mg/L。该RO浓水具有电导率高、COD高的特点,浓水再利用需要进行脱盐处理,现阶段脱盐主流工艺为RO工艺,但浓水的COD较高,若直接利用RO处理必然会使RO膜迅速污堵,难以连续稳定运行,臭氧氧化可以将难降解的大分子污染物进行开环断链,而且臭氧还能直接将一些有机物氧化为H2O与CO2,从而起到降解有机物的作用,将浓水COD降低,使RO系统连续运行,保证臭氧+RO处理浓水工艺顺利进行。

  2、处理工艺

  2.1 工艺流程

  原水为山东某石化厂RO浓水,处理规模为75m3/h,工艺流程见图1。

996)一级标准,即Mn≤2.0mg/L,Cd≤0.1mg/L,Pb≤1.0mg/L,SS≤70.0mg/L。

  3、废水处理工艺方案比选

  该工程处理的对象主要有SS、Mn等,选用自然氧化法和化学絮凝沉淀法两种处理方案进行比较。

  3.1 方案一:以石灰曝气反应池+絮凝沉淀处理流程

  污水经调节池调节水量后,进入石灰曝气反应池,由泵提升进入板框压滤机,滤液再进入絮凝沉淀池加药沉淀,经出水调节池加硫酸调节pH后出水排放。

  3.2 方案二:以石灰中和+氢氧化钠反应处理流程

  污水经调节池调节水质水量后,进入石灰中和池,由泵提升进入板框压滤机,滤液进入氢氧化钠反应池,再进入絮凝沉淀池,沉淀及回调pH后出水排放。

  3.3 方案比选与确定

  由于两种方法需要的pH值环境不同,自然曝气氧化法为9,石灰中和+氢氧化钠反应法为11,图中可以得出如pH达到9,则需要投加的石灰量为4500mg/L

 

 
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