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简要描述:隧道污水处理设备特殊时期特殊价格加压溶气气浮工艺由溶气系统、释气系统、分离系统三部分组成,全部污水由泵加压至3~83个大气压,并在压力罐上通入一定量的压缩空气后,水气混合进入溶气罐,并在压力保持的情况下再行气水混合和溶解,经过一定时间的作用之后再通过减压阀将之输送到常压气浮池进行最后的除油,该方法尤其适用于含有大量的油污的情况下,发挥的作用较大,除油效果更为明显
隧道污水处理设备特殊时期特殊价格叶轮浮选法除油系统叶轮浮选是诱导气浮的一种形式,它依靠叶轮高速旋转形成的负压,吸入气体并将其剪碎,形成微小的气泡,利用气泡携带污水中的污染物质上浮至水面,以净化污水。在叶轮气浮中气泡大小的主要决定因素不是叶轮转速等操作条件,而是是否使用了有起泡作用的药剂。药剂影响污水处理效果的原因主要在于以下两点:其一,叶轮气浮机在运转过程中,若污水停留时间较短而且所运用的药剂未能有效提升气泡携带油滴或絮粒的吸附能力,则极大的影响到了油水分离效果;其二,叶轮气浮机在运转过程中污水是以紊流状态呈现的,絮粒的翻滚状态则是上下运动,油水分离分离的难度较大。因此,在实际使用过程中,要科学选择相应的药剂。
3)射流气浮除油系统。
射流浮选装置是近年来出现的一种新型油田污水处理设备,其结构与叶轮机类似。射流浮选法是利用喷射泵的原理,采用污水或净化水为喷射流体,当水从喷嘴高速喷出时,在喷嘴的吸入室形成负压,气体被吸入吸入室,水高速通过混合段时,所携带的气体就会高速运动的水所剪切,转化为微细气泡。随后在浮选室中,气泡在受到浮力影响下逐渐上浮并吸附在油滴或其他杂物上并将之上浮到水面,达到除污的效果。该方法相比叶轮浮选法除油系统具有节能省耗的作用,因液气射流泵是基于一个水泵进行运转,其耗能也即叶轮浮选的一半左右,且安装以及操作较为简便,具有广阔的运用前景。
2、气浮法除污效果的影响因素分析
反硝化深床滤池在全球有超过45年的运行使用时间,此系统能够同时去除TN(NO3-N)、SS和TP,介质为石英砂,具有特殊的规格和形状。沙子的直径是2-3mm,废水可以与培养基表面的生物膜接触,即使是短期的短流或超水冲击也不会影响系统。
1.1 重力流进水方式
有效去除固体悬浮物,无需加水/细滤器。在反硝化过程中,每个含氮基团或含氮化合物都被转化为氮,含氮泡沫的增加会导致曝气头压力损失,因此必须定期消除过量泡沫,这项技术刚好可以解决这个问题,消除泡沫的堆积。
1.2 主要工作原理
在过滤器底部注入反冲洗水,历时数秒钟。该过程可加速滤池中氮气的释放,减少水头损失,提高系统效率,延长反冲洗周期。通常,反硝化/过滤系统在进行必要的逆洗前,可以进行4-5次氮气的释放,逆洗频率及时间的选择主要取决于NO3-N的分解量。
1.3 碳源补充
在反复反硝化过程中,由于水中碳含量有限,必须不断添加碳以保证生化效果。常用添加剂有:甲醇、发酵残渣、糖等,其中甲醇是常用添加剂。
1.4 优点
单池完成反硝化过程与过滤过程,可同时去除SS、TP和TN;与BNR系统(生物营养去除系统)结合使用,有效降低成本同时提高处理效率。达到下列高级出水水质标准:NO3-N≤1mg/l,TN≤3mg/l,NTU≤2,SS≤5mg/l。
2、反硝化深床滤池用于污水处理厂提标改造案例探讨
2.1 案例概况
某污水处理厂设计日处理能力为3万吨。主要处理生活废水。按照中央和地方环保部门的要求,对污水处理厂进行改造,实现城市污水处理厂排放标准。
2.2 设计水质标准
污水处理厂日平均处理水量1250m3/h,日最大用水量1625m3/h,进水设计为总氮(TN)20mg/L,悬浮物(SS)30mg/L,总磷(TP)2mg/L过滤设计的水质,TN15mg/L、SS10mg/L、TP0.5mg/L、SS、TP均可通过过滤和化学絮凝有效去除,TN是年度合规性最大的问题。除提高生物脱氮除磷系统内部碳源的利用效率和反硝化效率外,还利用外部碳源,反硝化是稳定合规的必要措施。
2.3 滤池格数计算
隧道污水处理设备特殊时期特殊价格 大多数过滤器的设计限制是冬季,此时水温较低,反硝化细菌活性较差。反硝化过滤器的设计负荷远低于夏季,夏季水温较高,反硝化菌活性较高,按日平均水量计算,最大用水量多发生在夏季,故采用夏季最大用水量核算。
(1)冬季计算。在设计水温时,NO3-N去除负荷为0.46kg/(m3·d)。每天水量为3万立方米,NO3-N去除总量为每天150kg。则滤料容积V=326m3。根据Denite滤池技术的长宽比并结合污水厂空地面积的实际情况,设计单格滤池长(L)18.29m,宽(B)2.9m,滤层厚度h取经验值1.83m,则滤池格数n=V/(L×B×h)=3.3格,取整数为4格。
(2)夏季计算。按照水温30℃,NO3-N去除负荷≥0.6kg/(m3·d),按照最大日最大用水量核算,虽然夏天进水TN一般较低,但为保险考虑,仍以进水TN20mg/L进行复核。NO3-N每天去除量Q=195kg。滤料容积V=195/0.6=325m3。滤池单格尺寸以L×B=18.29m×2.9m计,滤层厚度1.83m,则滤池格数n=3.3格,故4格合适。
脱氮过滤器生物浓度高,水和微生物可以承受短期的影响,也就是说,1n回流不影响水质的TN。总之,脱氮的数量的网格袋式过滤器是4网格,L×B=18.29米×2.9米/网格,滤层的厚度是1.83米。
2.4 滤砖及滤料
为了保证汽水分布均匀,汽水反冲效果强,采用STS的汽水分布滤砖技术,形成空气反射内腔。反冲洗过程中,空气和水混合时,相邻砖体之间的间隙被强烈喷出,使空气和水均匀分布在整个过滤区域。滤层采用天然卵石,滤料采用天然海砂。经多次筛洗,有效粒径为2-3mm,均匀系数为1.4,球度为I>0.8,莫氏硬度为6-7。
2.5 反冲洗设备
反冲洗水泵采用潜水排污泵,数量为2台(1用1备),单台流量785m3/h,扬程为9.14m。反冲洗鼓风机采用罗茨风机,数量为2台(1用1备),单台风量4890m3/h,风压为69kPa。
2.6 投加系统
(1)碳源投加系统。用于过滤器反硝化反应,以乙酸((80%浓度)为碳源,储罐容积为11m3,设置3台计量泵(2台1台配制),单台计量泵流量为310mL/min,压力为0.04MPa(0.4bar)。
(2)PAC投加系统。化学除磷的过滤槽,为了确保除磷效果,两个凿槽水混合井,深床过滤水入口混合槽用于两剂,药剂是由氧化铝和三个剂量和计量泵提供。单台计量泵流量为100L/h,压力为0.04MPa(0.4bar)。
2.7 工艺调试与运行效果
深床滤池工艺调试于2014年3月成功,但运行初期出现了滤池水位时而升高过快的现象,经分析认为是二沉池时而出现跑泥现象,从而导致滤池过滤负荷突然加大,故将反冲洗频率由每天2次提高至3次;之后滤池出水TP,TN,SS指标均低于一级A标准,运行效果稳定,尤其在精确控制碳源投加量的情况下,TN可稳定于8mg/L以下,去除效果明显。
2.8 设计特点
(1)反硝化深床滤池的反硝化功能启动灵活迅速,可根据进水水质确定是否投加碳源启动反硝
气浮法油田污水处理中得到了广泛的运用,但该方法具有优势也有缺点,影响使用效果的因素较多,综合实际运用以及现有研究得知,影响除油效果的因素主要有溶气压力、停留时间、气泡大小、气水比等,具体影响情况如下:
(1)溶气压力。
溶气压力的高低决定产生气泡的大小,从而影响出水水质。在气浮工艺中,一般将压力控制在0.3~0.44MPa时产生所需气泡的尺寸足以满足气浮需要。同时,通过调整溶气压力可以起到较少损耗,达到降低成本的效果。
(2)停留时间。
停留时间是气浮法在除油过程中较为重要的影响因素之一,因停留时间的差异,除油效果会发生相应的差异,但是在实际运用过程中需要注意的是,停留时间与除油效果并非是一直保持正比关系,也即停留时间越短并不意味着除油效果越好,应根据实际情况合理确定停留时间。
(3)气泡大小。
吸附油滴能力的高低是油田污水处理过程中较为影响因素,而影响吸附油滴能力的因素在于气泡大小,气泡因尺寸大小的差异受到的浮力存在差异进而直接影响到了气浮效果。一般而言,气泡尺寸越小则上浮较快,利于吸附小油滴;反之,气泡尺寸越大则上升较慢,利于吸附较大的油滴。两者相互结合,合理运用则可以“各司其职",捕捉相应大小的油滴,提升除油效果,同时在实际运用过程中要控制两者的比例,不宜过多,否则同样会影响到气浮