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采购污水处理设备处理哪家质量好选天环净化

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  • 更新时间:2024-03-21

简要描述:采购污水处理设备处理哪家质量好选天环净化焦化厂废水以生产中释放的含酚氰废水为主,普遍来源自粗苯蒸馏工段分割器与油槽分离水、煤气水封水、蒸氨废水,还有地下放空槽中的放空液和所有工段油槽分离水,包括全部工段地坪冲涮水等等。

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采购污水处理设备处理哪家质量好选天环净化

已有焦化废水处置工艺和设施

以我国某钢铁厂焦化部门处置焦化废水的已有处置工艺为例,其实际处置工艺深化段所利用的是O-A-O形式,好氧池一(初曝池)出水通过初沉之后流进好氧池二和兼性厌氧池中。生化段出水流进深度处置区域,通过过滤、混凝、絮凝等步骤后出水可满足国家规定要求。

1.2 水质探究

焦化厂废水以生产中释放的含酚氰废水为主,普遍来源自粗苯蒸馏工段分割器与油槽分离水、煤气水封水、蒸氨废水,还有地下放空槽中的放空液和所有工段油槽分离水,包括全部工段地坪冲涮水等等。废水中余下的氨水通过蒸氨之后废水在全部污水量中大概有75%-80%左右,化工产品回收工艺载体的分离水和地坪冲涮水大约为24%,其余污水量则为11%。

1.3 面临的问题

已有焦化废水处置体系出水水

通常情况下,粘胶短纤维酸性废水来自纺丝车间,经过工厂的基本处理以后,还会存在多种污染物质及硫化氢、二硫化碳气体,如果直接将其排放至自然环境中,将会对河流、地下水造成影响,违背了可持续发展政策的要求。如果采用恰当的方式将废水中的物质提取出来并加以利用,则可以落实回收再利用的基本方针,获取更多的生态效益与社会效益。

1、对硫酸根处理与资源化的实验

1.1 pH值与浓度

在047个经过清洁的烧杯中,分别加入100mL的粘胶短纤维酸性废水,并对其进行的编号(1号~10号)。使用氢氧化钠将烧杯中废水的pH值调制1.2(原水)、2、3、4、5,将其分成两组,其中在1号~5号的烧杯中,依据硫酸根与碳酸钡的摩尔比1∶1,将碳酸钡加入其中;6号~10号的烧杯中,依据硫酸根与氯化钡的摩尔比1∶1,将氯化钡加入其中。经过搅拌后将其沉淀30分钟,然后过滤,分别检测滤液的硫酸根浓度、pH值。

1.2 氯化钡、碳酸钡量

在经过清洁的843个烧杯中,分别加入100毫升的粘胶短纤维酸性废水,并对其进行的编号(1号~8号),其中1号~4号、5号~8号,分别按照硫酸根、与氯化钡、碳酸钡的摩尔比1.1、1、0.95、0.9,将氯化钡、碳酸钡加入烧杯中,经过搅拌后将其沉淀30分钟,然后过滤,分别检测滤液的硫酸根的浓度。

1.3 搅拌时间、速度

在经过清洁的3221个烧杯中,分别加入100mL的粘胶短纤维酸性废水,对其进行的编号(1号~16号),将其分为4组,依据硫酸根与碳酸钡的摩尔比1∶1,将碳酸钡加入烧杯中。4组烧杯搅拌的速度分别为:635、1240、1700、2050(单位为转/分钟),沉淀的时间为10分钟、20分钟、30分钟、40分钟。完成静置以后,对烧杯中的废水进行过滤,检测滤液中硫酸根的浓度。

1.4 反应温度

在经过清洁的843个烧杯中,分别加入100mL的粘胶短纤维酸性废水,并对其进行编号(1号~8号),其中1号~4号、5号~8号分别按照硫酸根、氯化钡、碳酸钡的摩尔比1∶1,将氯化钡、碳酸钡加入废水中。同时,分别将烧杯加热,保证其温度为20℃、40℃、70℃和80℃,经过30分钟以后,将烧杯中的液体过滤,检测硫酸根的浓度。

2、分析硫酸根处理与资源化的实验结果

2.1 pH值对硫酸根沉淀的影响

经过上述实验可以发现,将碳酸钡加入废水中,除了原液之外其他滤液的pH值为7.3。由于硫酸属于中强酸,加之粘胶短纤维酸性废水中的硫酸根存在缓冲体系,而pH值只能检测到氢离子的数值。当pH值等于1.2时(原水),废水中硫酸根的浓度等于0.2542mol/L,其中氢离子的消耗量较小,因此原水中的pH值并没有发生较大的变化。当pH值≥3时,氢氧化钠就会破坏废水中硫酸根的缓冲体系,所以将碳酸钡纳入其中就会产生二氧化碳、碳酸氢根等,故而pH值的变化较大。

由于试验中将废水的pH值调至不同的程度,当pH值越小,使用碳酸钡去除硫酸根的效果就越明显,其化学方程式为:BaCO3+SO42-=BaSO4↓+CO32-,但是碳酸钡属于固体很难溶于水中,为保障其能够得到充分的反应,就要将碳酸钡溶解,释放其中的钡离子。当废水中氢离子的浓度较大时,就会发生以下两个反应:Ba2++CO32-+2H++SO42-=BaSO4↓+H2O+CO2↑、Ba2++CO32-+H++SO42-=BaSO4↓+HCO3-,进而保障在最快的时间内生成,减少废水中硫酸根的含量。同时,当pH值小,氯化钡去除硫酸根的效果则不明显,主要是由于当氢离子的浓度较大时,废水中就会发生BaSO4+H+=Ba2++HSO4-的化学反应,将沉淀的溶解。在酸性条件下,硫酸根与碳酸钡反应生成的较多,所以对于原水来说,碳酸钡处理硫酸根的效果要优于氯化钡。

2.2 氯化钡、碳酸钡量对硫酸根沉淀的影响

经过对上述实验结果的分析与比较发现:随着氯化钡、碳酸钡量的增加,滤液中硫酸根的实际浓度就会逐渐降低。当投加的比例为1时,对于硫酸根的去除效果并不明显;当投加的比例为1.1时,滤液中的钡离子就会全部消失,也就是说氯化钡对于去除硫酸根的效果较好,主要是因为废水中氢离子的浓度较小,无法溶解更多的碳酸钡,但是并不会影响氯化钡的反应效果。一般来说,工业在处理粘胶短纤维酸性废水时,为了提高硫酸根的去除效果,同时避免水中出现多余的钡离子,会将投加氯化钡的比例控制在0.95~1.0,尽可能的接近于1。通过这样的处理方式,不仅能够降低废水中硫酸根的浓度,还不会影响处理效果的升华反应,同时尽可能回收利用废水中的硫酸根,避免废水发生导电现象。

采购污水处理设备处理哪家质量好选天环净化2.3 搅拌时间、速度对硫酸根沉淀的影响

由于在粘胶短纤维酸性废水加入的碳酸钡属于难溶固体,所以在酸性条件下需要较长的反应时间,为了使其能够得到充分溶解、反应,应该对其进行搅拌,但是需要掌握搅拌时间对处理硫酸根效果的影响。在实验中提到,针对不同序号的烧杯采用不同速度、时间的搅拌方式,加之对实验结果的分析,可以发现:搅拌时间、速度对硫酸根沉淀效果的影响有着明显的差异,搅拌的速度越快、时间越长,碳酸钡越能够充分溶解。主要是因为碳酸钡难溶于水,通过搅拌能够加快其溶解的速度,进而加快碳酸钡与粘胶短纤维酸性废水中硫酸根发生反应,实现处理废水的目的。但是,当搅拌时间大于30分钟、搅拌速度高于1240转/分钟时,碳酸钡与硫酸根的反应将会消失,故应该选择搅拌时间小于30分钟,速度在1240转/分钟以下。

2.4 反应温度对硫酸根沉淀的影响

通常情况下,粘胶短纤维酸性废水的温度在70℃~80℃,因此需要考虑温度对于处理、资源化硫酸根效果的影响。在实验中,将不同烧杯中的废水设定了不同的温度,依据对实验结果的分析可以发现:废水的温度越高,氯化钡、碳酸钡去除废水中硫酸根的效果就越明显。主要是因为,当温度变高时,的溶解程度就会不断降低,所以能够增强硫酸根的沉淀效果。所以,对于普通企业来说,并不需要将粘胶短纤维酸性废水进行降温处理,便可直接将一定数量的氯化钡、碳酸钡置入废水中,完成对硫酸根的处理。

从上述实验可以发现,氯化钡、碳酸钡能够在原水的温度、pH值下与硫酸根发生反应,并且其处理的效果明显,能够去除97.6%或以上的硫酸根,同时对废水pH值的影响的较小。虽然将氯化钡投放在废水中,也能够获得较高的处理效果,但是由于其自身属于剧毒物质,对于储存、使用的要求较高,一旦使用不当,可能导致废水中的钡离子超标,不利于对水的管理。与之相比,碳酸钡的成本降低,且具有较强的安全性,与碳酸根发生反应以后不会产生有害物质。

质满足原来规范需求,然而且不能符合新下发的排放规范。特别是TN和COD两大指标较为重要,COD出水有81mL/L,无法满足新规范的实际需求,并且TN质量浓度更是远远大于新规范所规定的标准。焦化废水处置体系如果不能及时展开优化创新,升级已有工艺技术,焦化废水不良排放必然会严重影响生态环境。在此环境下,焦化废水处置一定要探究出科学合理的措施。

2、焦化废水强化处理和工艺优化的有效措施

2.1 关于生化段

现阶段,被普遍利用且具备良好脱

料在生产过程中也会产生大量的“废水、废气、废渣"。其中染料行业所产生的废水具有碱性大、色度深、组分复杂、COD、BOD浓度高、悬浮物多、难降解物质多等特点。高铁酸盐具有较强的选择性和强氧化性,在分解中产生具有较强混凝性能的Fe2+、Fe3+离子。因此,在废水处理过程中通常将其作为绿色、环保型氧化剂。

1、实验部分

1.1 仪器与材料

(1)实验仪器。

紫外可见吸收光谱仪(UV-3010、HATACHI)、离心机、磁力搅拌器、紫外可见光光度计(UV7558)、pH计(32C5)、电子精密天平。

(2)实验药品、材料。

活性黄X-R(市售)、硫酸钠(分析纯)、高铁酸钾。

1.2 实验废水配制

依据本次实验需要,称取活性黄X-R,采用蒸馏水定容,结合实验的需要采用NaOH或H2SO4调整pH值。根据实验设计,准确称取活性黄X-R染料,并用蒸馏水定容。

1.3 测定活性黄X-R吸收光谱

实验用活性黄X-R染料废水溶液吸收光谱曲线如图1,从图1可以看出,在紫外区215nm左右有一明显较强的收峰,在可见光区381-415nm也有较大吸收,除此以外区域的吸收较小,超过540nm几乎不吸收。据此特点,本次研究选用384nm测定活性黄X-R吸光度。

氧性能的工艺环节以A/O法为主,大多数企业利用的是基于这种方法的延伸生化处置工艺。在此之前体系利用的是O/A/O的工艺过程,出水水质能满足我国之前下发的排放标准需求。然而伴随排放规范的逐渐深入,此工艺要全面予以改善以此来符合最新标准规范。所以,在综合COD以及TN撤销的前提下,运用已有设施,把生化段转变成A1O1+A2O2,且运用生物强化技术添加微生物菌剂,达成生化段的优化目标。

把已有的初沉池和初曝池整改成沉1(积淀池一)、O1(好氧池一)、A1(缺氧池一),添加一个好氧池,组成生化处置的首段生化体系,维持已有固定菌种;沉2(积淀池二)、O2(好氧池二、A2(缺氧池二)为次段生化体系,其对于氮氨含量多、废水毒性强、有机物浓度高等特征,加入相应菌剂,且根据其各种存活条件形成各种属性的特征,利用调节氛围来生成反硝化和消化作用,实现脱氮目的。

2.2关于深度处理段

深化出水展开深度处置,利用臭氧氧化技术,把高密度沉积池出水衔接到集水池中,集水池出口管线连结到臭氧氧化接触池中,利用调节臭氧加入数量,确保最后的出水满足最新排放规范。

3、焦化废水处置效果和剖析研讨

3.1 撤销COD

体系调节运作时期COD出水质量浓度在25-100mg/L之间。调节体系之后,COD的出水除掉状况渐渐改善,达标率明显提升。依据现行国家标准落实,只有两个月没有达到,其余合格率均能实现100%,调节勾起体系COD可维持在40mg/L下。有三次发生COD超标状况,浓度均大于80%,这是因为蒸氨塔阻塞情况严峻,无法顺利生产,停机维修时没有有效交流,较高质量浓度氮氨的原水流进污水处置体系导致生化体系瘫痪(细菌中毒),体系无法顺利运作,出水各个指标严重不符要求。

3.2 撤销氮氨

体系调节运作时期氮氨出水质量浓度在3-50mg/L间。在技术升级前期和后期,两个体系对氮氨的撤销速率都较为可观,全部在99%左右。某次氮氨指标超出正常范围,合格率只有67%,同样是由于蒸氨塔阻塞原因,无法顺利生产,停机维修时没有积极交流,较高质量浓度氮氨的废水流进污水处置体系导致为生化体系生化细菌带来一定干扰,接下来处置环节随之遭受相应相应,让水氮氨指标超出标准范围。由于体系复原需要大量时间,


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